受疫情影響,型材銷量嚴重下滑,內部訂單復雜性持續,生產指標控制更加困難。指標方面出現較大的波動,車間每天對生產線不停地開停機,作為管理者自己也失去了方向,只知道讓車間和班組人員進行生產線恢復,自己卻沒能對生產異常問題徹底跟進,當領導問起為什么這么多異常的時候,自己卻把車間所有生產不穩定問題根源都拋到人員不足、工作任務量大、訂單量太小等方面上去,具體采取什么措施,自己陷入無語的狀態中。未能靜下心對每天的工作進行分類反思,總認為產量低導致指標難做,缺少用主動改變的想法去做一些提升,例如;生產異常的徹底解決、開機時效的提升,單機產能的提升等,不管結果如何,采取措施總會有所進步,工作中還是得想的更長遠一些,做的更長遠一些,所有的事情,只有做好充分的準備,才能應對接下來可能出現的各種情況,工作中一定要有計劃性、目的性。
下半年部門合并后自己主要負責技術工作,成立了開機小組,期初設置為三個組,負責車間生產線換模開機、疑難生產線開機及人員幫帶工作,隨著幫帶新員工的補充,各個開機組籌備到位,開機組進入正軌,領導要求開機效率提升,每組每天開機成功率等,隨著時間的流失未能達到預期效果。經過深入梳理、對生產線排產調整、開機過程中影響效率點優化等,采取了一些措施進行提升,同時也暴露出前期流程存在的很多問題,后期逐步進行修正,開機效率及成功率也得到了一定的提升。由于開機組還兼任著部門新員工幫帶工作,后期還需要花大力氣持續做好此項工作。