2022年已經過去一半,對于新疆基地來說,我們的工作進入關鍵期,生產進入旺季,各種訂單及產品銷售出現了大幅度增長。我們面臨生產任務緊、人員不足、招工困難等問題。車間老員工在高強度的生產及天氣情況下出現了人員的情緒波動,車間各種小問題明顯增加,新進人員短期內無法滿足生產需求及考核要求,人員難以留得住。現將前半年工作情況反省如下:
一、生產指標方面:
今年公司針對生產制定了很多考核指標,人均上升8%。生產效率提升5%。為了完成這一個目標,我們就要先考慮提升生產效率及生產穩定性,降低廢料的產生。我們通過技改新進PERT生產線,實現了60米的生產速度,完成了公司制定的目標。但是我們隨之而來是雜質,開裂,人員盤折等問題,由于生產速度原因,對于人員的技能也相應提出了更高的要求。
我作為車間主任,對于問題考慮不夠全面,沒有充分預見提速所帶來的其他因素。出現人員疲于應付所發生的問題,產品的質量也無法得到保障。通過幾天跟蹤生產,我們發現尖刀系統映像不清楚。因為生產速度太快,檢測跟不上、圖像不清楚。通過聯系廠家,最后我們得出照相機鏡片老化需要按時更換,對此應急辦法是把現有鏡片去掉不用,這也是最快最有效的辦法。經我們調整后,對于雜質,開裂問題都會及時發現。針對出現問題的產品進行返工處理,降低了后崗人員的勞動強度,并確保質量。
對于以上問題我進行反思:
1、我對于出現問題的問題點敏感性不足,出現問題能拖就拖,未能及時進行尋求解決。
2、車間基礎工作沒有落地,設備檢查、開機檢查流于形式。
3、人員崗位操作培訓不足,出現問題手忙腳亂。
二、質量方面
2022前半年聚烯烴車間出現外部反饋2起,內部漏檢2起,我們全年考核3起。從數據就可以看出,我們對于質量方面控制存在很多不足,出現的漏檢都是一些低級的錯誤。例如PE200的外徑大,PERT標示單寫錯,這些都是我們自檢不到位造成的。其實我們一直有一種“質檢會為我們的產品質量把關”的意識,質檢沒有出聲,產品就是合格的。難道真的是這樣嗎?我們就是吃了這樣的虧。今年質管部人員比較少,基本上是兩三個小時才能過來巡線一次,過來看一下是好的,就去其他地方了。我們也想當然的以為是好的,就沒有過多關注,一直生產。接班主管巡檢發現外徑大了,全部待檢,這時才發現問題。原是一個小問題,輕松就能解決,因未及時發現從而拖成大問題。這也足以說明我們班組對于自檢巡線流于形式,只是應付檢查,按時填寫表單。
對于上半年出現的漏檢問題,我們車間及時調整檢查結果。從4月份開始米重每班微信群通報3次,每條線打包人員對于每條線產品質量進行負責,組長不定時進行抽查。漏發一次負激勵20元/次。對于自檢記錄,誰填誰負責。數據造假,負激勵20元/次。我們堅信產品質量是生產出來的,而不是質檢檢出來的。我們不能把自己的指標寄托在別人身上。
以上是我的反省,希望下半年能有更好的突破。