技術創新精神欠缺
2019年青山廠區已發現通達線管定徑套磨損快問題,與多個廠家溝通討論后,對結構進行了改進,改進后冷卻效果有明顯提升,但易磨損問題一直沒有得到根本性解決。定徑套耐磨性提升沒有作為一個重點項目立刻解決,以致于今年梅渚遇到同樣的問題,6-8月份廠家做的定徑套平直度、內孔精度不符合要求退貨回廠家,導致9月份生產時定徑套不足,10月份開始就收到外部反饋因定徑套磨損導致產品外徑偏大。這個時候才重新提出定徑套自制項目,以滿足生產需求。經過反復試制驗證后確定最佳方案,包括確定模具材料和換模周期,成熟后制訂定徑套自制標準,形成文件,發所有基地模具部門參照執行。
作為公司專業模具的制造、管理部門的負責人,此次事件我本人要負主要責任,在發現問題時缺乏高度的敏感性和責任心,在現有供應商的產品不能滿足我們要求的情況下,沒有積極開發其他合格供應商,也沒有組織技術人員討論。其實項目雖有難度,但經過大家的努力,還是很好地解決了困難,我們缺的是不斷進行技術創新和鉆研的精神。
對青山廠區的服務沒有跟上
自從去年11月份工模部大部分人員到梅渚來后,已幾次接到青山廠區生技部門反饋服務及時性明顯下降,如模具大修和配件加工、設備配件車修加工等沒有及時解決。分析主要存在以下矛盾:
1、人員不足,青山廠區目前只有1個車工和1臺車床,如同時有多個配件需要維修就只能按先來后到的順序進行維修,而沒有考慮到車間生產任務的緊急程度;
2、青山缺少設計人員,加工件圖紙核實,還要帶梅渚來測量后才能確定圖紙;
3、送梅渚修理的配件或加工好后要發回青山使用的配件,因過程聯系車輛不及時導致有延后問題存在。
具體解決措施:
1、積極與各生技部溝通協調,青山工模主管接收到維修任務后,根據問題的輕重緩急程度進行排序,優先保障重要和緊急的模具維修;
2、統合部門內部所有資源來最快速度為生技部解決存在問題。
以上反省,請各位領導同事多多批評指正!