時間如白駒過隙,轉眼,已接手造粒四個月。在這四個月里,從一開始的半懂不懂到后來的如數家珍,我對造粒區塊的各項工作的參與度都很高。但同時,也對前崗位的管理及各項指標的管控有所松懈,如;能耗控制、單機單產的提升等工作,導致個別月指標不達標,能耗降控制未能達到預期理想,此為反省一。
接手造粒后,一開始,我重點工作放在了產能提升及對員工工作環境的改善,而沒有特別重視質量隱患。十月初,各基地陸續反饋有劃絲及白線。這個問題雖長期存在,但之前并沒有很有效的方法來改善,于是我后期的工作重點放在了劃絲及白線的控制上。經調研發現,劃絲和水質有很大關系,白線多為金屬絲及鐵銹。金屬絲的來源多為過濾網邊線脫落,對過濾網的更換頻次要求班組進行增加,制定更換周期,進行記錄登記,從一開始的一周換兩次到后來的一周更換四次,振動篩下料口安裝強磁,每天進行清理,打包之前經過金屬分離器,作為第二道屏障。此番舉措過后,包裹金屬絲的粒子相對前期明顯減少,但鐵銹依然沒少,于是查根溯源,發現是絲狀的ASA粒子料經過冷卻池后到切割機的距離太近,沒有足夠的距離干燥,水分太多導致刀片及其周圍鐵質東西銹蝕而產生的鐵屑,于是在原有的一個風機的情況下增加了一個風機,做了兩個高的架子,通過高低差來增加它的風干距離,刀片申請采購不銹鋼刀,情況明顯改善,但依然沒有完全杜絕ASA料里的雜質。做了很多工作但沒有徹底解決,此為反省二。