轉眼又是一年,感覺一年年時間越來越快,回望過去,銷量逐年增加,產量也隨之上升,車間設備增加,布局也不斷在變化,這一年過去,雖然也做了些工作,也有一些推進,提升了生產穩定性,簡化了員工工作,降低了看線難度等,人員方面整體今年穩定性也有所提升,大部分前崗人員技能水平也有所提升,車間班組骨干架構也基本清晰,但仍然還是有很多不足,生產穩定性還是存在諸多反復性問題,反省如下;
廢料率指標完成不夠好,尤其是上半年廢料指標完成較差,不穩定性因素較多,異常問題停機較多,原料供應方面有一定的影響,但自身抗沖擊的能力還是不足,保線、起線能力不夠強,開機不規范,開機檢查不到位導致開機不成功頻次高,冷卻問題凸顯,電流波動發胖倒線問題,噴淋堵塞等問題,針對這些問題的產生,從硬件方面去做了改善,安裝大數值電流表,使用五全輕鈣改善下料性,降低冷混溫度,噴淋改善,水位控制等,借助設備的力量進行技改推進,著有成效。
雖說硬件方面有進行改善,但是員工規矩、規范方面還是很多不足,生產線的增加,管理需上升一個層次,線少的時候通過人盯可以做好,線多了就需要考驗車間以及班組的管理水平,尤其是班組,我意想通過梳理完善考核制度,如廢料、米重日考核,開停機成功率優勝獎,班組優勝獎等,提升員工的主觀能動性;通過責任下壓,提升每個人員的工作擔當,如訂單把控,生產指令執行由前崗責任把控,員工結隊幫帶,個人績效考核排名,班組行使獎罰權限,提升班組管理。整體有一定的效果,班組能動性提升,但細節處理不夠,員工水平參差,有部分員工工作很穩,工作做得相對到位,自然問題也會少,但部分員工水平也有,但飄飄忽忽,毛毛躁躁,漏洞百出,需要不斷的完善規矩,建立規范,人員還是要著重培養、篩選、精煉。
謀事在人,成事在天,人總是核心因素,硬件因素、客觀因素影響兩三成,主要還是在提升自身管理,習主席說的好打鐵還需自身硬,華為的事例也是如此,只有不斷提升自己,才能長遠發展。