• <dd id="in9we"></dd>
    1. <th id="in9we"><track id="in9we"><video id="in9we"></video></track></th><strike id="in9we"></strike>

    2. <th id="in9we"></th>

          <rp id="in9we"><ruby id="in9we"><input id="in9we"></input></ruby></rp>
          <button id="in9we"><acronym id="in9we"></acronym></button>
          <tbody id="in9we"><track id="in9we"></track></tbody> <span id="in9we"><pre id="in9we"></pre></span>
        1. <tbody id="in9we"><pre id="in9we"></pre></tbody>
        2. <th id="in9we"><track id="in9we"><dl id="in9we"></dl></track></th>
            <th id="in9we"></th>
            <rp id="in9we"></rp><span id="in9we"><pre id="in9we"></pre></span>
          1. <rp id="in9we"><acronym id="in9we"></acronym></rp>

            <tbody id="in9we"><pre id="in9we"></pre></tbody>

            <button id="in9we"></button>

          2. <rp id="in9we"></rp>

              • 管理團隊(三)
              • 您當前所在位置:首頁 > 管理團隊專輯 > 管理團隊(三)
              我的反省
              文章來源湖南中財     作者羅利云     日期2018-07-17     點擊量1582

                進入原料加工部已有7個多月,確實也如自己原本所料,人應該多接觸不同的崗位,不同的人員,才能產生不一樣的視角,反省自己。從我的個人感受來說,一次外部變化被抓住都會產生蛻變,而始終在一個區塊,提升自己、反省錯誤反而變得很難。

                在生產單元到帶服務性質的生產單元,初到一車間的感受,因為當時有一個月的交接期,初到的我以旁觀者的角度先看問題,再投身每一個混料崗位,去感受每個普通員工的感受。我得出的結論是,原來只要多謹慎一點,多耗費一點人工,提高做料思想覺悟,在生產區塊相當難受的問題,那真不是問題,都可以得到解決。最直觀的是型材顏色、線槽的電流波動和米重控制。當時生產線槽,堵模(電流波動頻繁)、顏色變化、米重變化是引起廢料指標和米重指標難控的難點,當時生產的做法,每個機器掛一個跟蹤表,前崗每1小時記錄一次電流范圍,調米重、調電流,恢復堵模,前崗奔波不停;顏色4小時測一次,顏色測后研發對顏料是調來調去,每天奔波,忙忙碌碌結果未必如意,而穩定之后這些工作都得到減輕。其實方法還是那些方法,但沒落到實處它仍然只是停留在管理層的方法。從配料是否受控,信息溝通是否到位;鈣粉批次管控真實到位;磨粉料主動增加到10KG/鍋(不增加只是嫌磨粉麻煩影響單產);做料人員不能隨意做料,不想去秤多1KG少1KG無所謂的心態;解決卡料每天檢查篩網破損情況、增加油布防護......。這些細節問題不注重解決會造成了波動卻不構成事故,還會干擾判斷。所以反思自己確實知識面不夠寬,學習不夠深入扎實,之所以生產做不好,更多是自身能力的不足,對各個環節未能深入了解把控到位。

                從進入三車間混料工作情況來看,混料人員最重要的是守規矩,像機器一樣執行到位,把員工的自主意識和行為掐滅。這也是目前在努力持續做的,在新的部門,希望把混料車間的基礎工作真正受控,消除包袱(摻料),管理到位。



              版權所有 © 中財招商投資集團
              黄色视频在线观,亚洲旡码A∨一区二区三区丨,亚洲永久精品ww 47,男女男精品免费视频站久