2017年應該是我跨越最大的一年,一直在生產線工作的我,轉換為質管線。上半年的工作主要是管件生產資源整合,PE管件生產線的搬遷,車間布局的調整和機械手、自動化的啟動;到下半年調往質管部,主要工作為包裝提升和PVC管件的質量管理工作。2017年也是我最充實的一年,下半年主要在學習與梳理中,有了一定的收獲,感觸也頗深。
1、關于包裝推進工作
從懵懵懂懂的接受工作,被動的完成公司交代的任務,領導說什么就做什么,也沒經腦去思考所謂包裝推進的意義。總結會議上,徐總也講到提升包裝質量,不一定要在提高成本的基礎上進行。相反,只要我們思考,也可以在成本節約的前提下提升包裝質量,降低員工勞動強度。下半年家裝管件包裝改進,實實在在給生產用工方面受益較深,同時達到了成本節約的目的,我感受還是較深的,但這次包裝推進中也存在包裝數量不是很合理的情況,存在反復修改,這是我考慮不夠全面,值得反思。
從調貨產品來看,屢屢反饋各基地包裝影響公司品牌。從包裝執行方面還是存在較大的問題,雖然建立化建業包裝推進群,每月對進展進行通報,但各基地推進步驟不統一、進度不一,也說明包裝推進工作沒做到位;我能為包裝推進工作做些什么,這是在2018年的重要課題。
除繼續對包裝進行改進及通報外,執行與跟蹤力度需上一個臺階;其次是化建業包裝規范自2015年以來一直沒有進行修定,為了跟上包裝提升工作進度,計劃2018年修改規范、裝訂成冊,推到各基地落地執行,確保包裝在化業建業統一性。
2、關于質量管理
從生產部門到質量管理部門之后幾個月感觸頗深,崗位的更換,更能體會到我們對質量提升改進工作都是處在被動,都是被動的在解決反饋的及日常反復的問題,我在生技部時也如此。2017年質管部提出用數據統計,引用數據分析幫助生技部解決質量異常問題,但效果并不佳,真正去看統計數據的人真是少之又少;而過程中有許多質量問題在妥協中前行較多,這是現狀問題。
做質量,不是喊口號,不是做樣子,而是要真正從意識從源頭去改變,而不是總在救火,救急,治標不治本。近期在與生技部一起的質量培訓中,王輝經理也在積極改變傳統培訓方式,采用書寫式頭腦風爆式,發揮員工參與質量的積極性,提出一系列的質量問題與提升方案和措施。如何將這些方案較好的落地問題、一個一個的減少質量問題,關鍵是要我們做好流程、設備、工藝、模具的規范性,從源頭解決這些質量問題、使生產更加穩定。
注意力在哪里,結果就在哪里。實實在在,做好生產,提高質量,解決問題。全員從上到下,思想上重視質量,參與到質量管理中來。我相信質量提升能夠更上一個臺階。
2018年,我們的品質年,我們共同努力吧,加油!