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              • 管理團隊(三)
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              我的反省
              文章來源湖南中財化建     作者王維     日期2017-01-18     點擊量1980

                年末是反省的季節,回首一年的工作,著實有許多工作差強人意,記得有位法國的哲學家曾經說過,“人比猴子智慧的地方就是知道反省”。回顧過去的一年,我需要反省的事還真是不少。

                從15年接手混料工作以來,有兩個工作問題最讓我頭疼不已,一是“熟練員工”的占比小、操作意識不強;二是質量事故次數偶有上升。一直以來的工作重心也是圍繞這兩個問題展開。

                為了保證“熟練員工”占比及操作意識的上升,從改善車間工作環境,嘗試增加員工工作樂趣,對工作技能進行培訓,新員工幫帶和骨干員工定期面談等方面開展工作,經過一年的持續,車間現場及“熟練員工”占比都有了一定的好轉。

                為了最大化的降低混料質量事故的出現,主要從員工規范性操作上進行工作細分,重新梳理各崗位操作規范,明確崗位注意事項,制定看板上墻并組織培訓,要求車間定期做好規范性檢查等方面開展工作,現階段較之前也有了一定的規范性意識。

                然而,雖說以上工作也是按照計劃在推進,但也有很多工作是“下游倒推上游”進行的,混料作為車間生產的上游單元,沒有更加主動的做好車間用料的各種服務工作,對問題的分析不全面,給車間管理和秩序帶來傷害。是我第一個需要重點反省的地方。例如十月份底到十一月份上旬,PVC管材出現顏色不穩定多發期,每次的表象都是產品顏色黃,伴隨著設備電流高,放料后改善。我了解了這個情況,組織大家簡單討論之后,當時得出問題點可能有以下四個:1、某一鍋料出現小料未加情況。2、某一鍋小料出現稱量不準問題導致穩定劑少抽。3、某一鍋料出現PVC少投或者碳酸鈣多投的情況。4、摻料或者磨粉料不穩定導致。隨后開展工作,對問題產品和熟料進行相關測量,密度基本與正常產品相仿,熟料熱穩定時間出現過較正常熟料偏低的情況(也有與正常熟料一致的情況),當時判斷可能的原因為第一種與第二種,首先組織對自動配料機的稱及時校正,并規定進行周期校正,然后對配料和做料過程進行重點“盯梢”,嘗試抓住那只猴子的尾巴。但車間顏色問題依舊反復。

                這個時候,我壓力陡然上升,突然覺得盡管做了這些工作,最終卻似乎與問題不在一個維度上,生產車間的抱怨越來也多,自己車間的管理人員也開始有點束手無策了。想起開始跟生產車間拍胸脯,與混料車間打包票解決問題時候的信心滿滿,那時已經動搖了。這個時候才把懷疑的目光轉移到我們的混料設備上來,經過兩天的觀察,組織班組人員一起討論,終于在現場抓到了“熱混閥門漏料”的那個尾巴。立刻聯系機修進行全面盤查與整改,并要求進行周期性檢查,及預防措施。隨后車間顏色問題也水到渠成的穩定了很多。這個事件整個過程現在還清晰的印在我的腦子里,按照老想法對待新問題,會讓人一籌莫展,而且作為一個管理人員,更會讓員工跟著自己跑到死胡同里。對車間的氛圍造成傷害。

                只關注班組人員成長,放松對車間管理人員的關心,是我第二個需要反省的地方。表面上看班組骨干人員似乎相對穩定了,但是車間管理人員卻因為個人原因提出離職讓我有點猝不及防。這是我平時關注不夠的地方,是需要反省的地方。十一月份因為個人家庭上的一些原因,也使自己在工作上的精力受到影響,原以為即使有時候我不在崗位上,基本工作開展肯定也不會太大的失位情況,但是現在卻好像遇到了一些瓶頸。仿佛身心都被無形的束縛了,手腳得不到施展。影響了工作深入開展。此處也是我需要反省的地方。

                然而,在日本有一句諺語:“如果只是反省,猴子一樣做得到。”所謂“反省”,是在基于反省之上加以改善才得以成立的,一味反省沒有任何意義。積極總結梳理出現的問題,把讓自己不舒服的情感拿出來“曬一曬”,努力克服自身的缺陷,在工作中尋求不斷進步。

                以上是我今年的反省,謝謝大家傾聽。也請大家多幫助我進步。


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