近半年來,車間生產整體上處于忙碌狀態,生產過程中的不穩定性明顯升高,問題持續性最長的還是飲水管件氣泡問題,由于問題沒有得到及時解決,最終導致產品斷貨,實為不該。現做以下反省:
一、個人技術力量有待加強
在產品出現氣泡問題后,對氣泡問題查找不到位,分析不徹底,導致氣泡問題長時間停留在問題查找、驗證階段,就因為自己技術不夠,對造粒機、干燥機及拌料工藝、配方優化方面的知識了解的太少,而無法找出氣泡問題的根本原因。因此在今后,還需要擴大自己的知識面,不僅僅是局限在自己所管理的車間內,應該向與自己車間有關聯的一系列方面橫向擴展,包括真空吸料、伺服電機、變頻器等工作原理。
二、要善于借助外界力量攻關難題
氣泡問題持續如此長時間,自己在無法找到問題所在時,應及時求救于其他兄弟部門、技術部門或上報公司立項解決,正所謂“三個臭皮匠,頂個諸葛亮”,而不是自己一味的“閉門造車”,最終事倍功半,問題沒解決,還造成斷貨。
三、工作警惕性、異常事件敏感性不夠
氣泡問題長時間不能得到解決時,雖然自己有所重視,但自身沒有樹立起一種危機感,沒有將氣泡問題放在所有工作的首要位置去處理、去重視,沒有預知到后續生產中即將出現的一系列生產脫節問題,如后續出現的產品斷貨、機臺緊張、原料緊張、用工緊張等問題的出現,最終留下了后遺癥。
后續經過技術部門在配方上及混料工藝上的優化,氣泡問題得到明顯好轉,但一些小的問題依然存在,將繼續尋找方案,以求徹底解決。