今年部門指標環比邁進了一大步,在生產中歷練一年找到了一些感覺,但總體感覺對生產系統的把握、認知與兄弟公司同仁相差甚遠,能順順當當且超越去年純屬公司、部門各級團隊協作的力量。以下就自身不足進行反省一、二:
反省一:關于對生產系統認知的深度不足,仍需深入一線
記得李總來黃河總部開會時,在型材生產部對我談及西安型材能耗為什么對比下沙等基地偏高,而我的回答則從點上存在的問題作以回答,且認為在11年的基礎上已降25度,只做縱向對比,橫向?蒼白無力,且根源未知;邊總將新疆基地能耗分析報告發于我進行學習、研究對比,仔細閱讀后內心的沖擊非常之大,新疆能做的如此之低,從報告細節中就能發現對能耗控制的精準。事后,雖對電力設施的功率一無所知,但向一部機修主任反復請教也有所得,反復推敲后猶如醍醐灌頂,茅塞頓開一般,能耗的降低單產為主要著力點,但非決定勝負能定乾坤,關鍵點在于“冷凍”耗電與產量的匹配是主角,后續也積極的驗證了提高進水溫度,冷凍機、冷卻塔關閉等方法對生產穩定性反復驗證,則收獲頗豐。13年從頭來過,能耗能否降低?將成為我對生產真正認知深度的答卷。更以此事觸類旁通,去找出生產更多問題予以化解。
反省二:關于對生產過程中節約的點,展開的工作太少
企業做大之后,涉及面即廣,而每個點上能節約一點點,即能凝聚砂石成為沙漠,但誰來思考、誰來監督、誰來檢查?目前固然有成本節約考核方案,但未涉及到的點依然數不勝數,靠的更多的是大家的職業操守或對公司的歸屬感。生產節約無處不在,例如,混料過程產生下腳料每個月一般都有1~1.5T,生產旺季混料員工疲勞作業就更多,然這些料若當掃地粉賣了大概1000元/噸,而回用則附加值提高數倍,但存在摻用前過篩不干凈或員工作業不規范,型材生產又會出現卡料等廢料現象,再次浪費資源。是該多一事還是少一事呢?“節約”,則不影響質量、生產穩定性,我們應該為公司想盡辦法。
讓我們一起為新的起點:2013型材生產部……加油!